連續(xù)幾個月的高產(chǎn),東風(fēng)德納車橋襄樊工廠金一車間前橋裝配線的“瓶頸”問題日益明顯。裝新品時裝配線的正常運行速度有些快,上序還沒完成,產(chǎn)品就隨著裝配線流到下序位置上;裝153系列車橋時,裝配線速度又太慢。加上油漆線和裝配線生產(chǎn)節(jié)拍不同步,往往導(dǎo)致總裝線上工序滯留,影響生產(chǎn)。
為進一步提升前橋總成的裝配能力,使裝配線運行速度能隨著品種的變化而改變,提高生產(chǎn)效率,襄樊工廠金一車間和裝備科進行了共同的改善。該廠裝備科和車間維修班利用生產(chǎn)間隙,搶在員工上班前,緊鑼密鼓地安裝變頻器和更換電機。他們通過作業(yè)觀察,對裝配線安裝變頻器以保證前橋總成生產(chǎn)節(jié)拍;對油漆線安裝變頻器把生產(chǎn)節(jié)拍確定為快節(jié)奏。電機更換也同步進行。
通過實施這樣的改善,襄樊工廠前橋生產(chǎn)柔性化能力大幅提升。目前,前橋裝配線和油漆線兩條線整體線速均得到提升,使線與線之間銜接的“瓶頸”解決了,完全避免了裝配線等油漆線的現(xiàn)象,提高了前橋總成的下線速度。不管生產(chǎn)計劃如何調(diào)整,中間穿插新品裝配時,裝配線速也能根據(jù)需要進行“變頻”,使開線統(tǒng)一,勞動充實度飽和,從而大大降低了員工的勞動強度。。
在前橋整條線柔性化改善的基礎(chǔ)上,襄樊工廠金一車間進一步深化改善,不斷提高生產(chǎn)線產(chǎn)能,確保班產(chǎn)計劃順利完成。
由于前橋裝配時油漆線行車使用頻次相當(dāng)高,每一臺橋都要通過行車裝卸、吊運,行車設(shè)備故障頻發(fā),導(dǎo)致全線停機,人員等待,班產(chǎn)不好保證。針對這種現(xiàn)狀,金一車間在裝配線增設(shè)一臺備用行車,當(dāng)線上的行車出現(xiàn)問題時,馬上啟用備用行車,故障行車在生產(chǎn)作業(yè)時間外進行修理,和備用行車交替使用,員工作業(yè)過程和時間不受影響,減少了加連班次數(shù),緩解了員工的疲勞程度。
金一車間轉(zhuǎn)向節(jié)線第16序機床工位高,員工作業(yè)時要攀登很高的兩個臺階,一天要頻繁上下臺階。而且作業(yè)過程中彎腰幅度很大,員工彎著腰對工裝夾具進行調(diào)試,雙臂下垂對工件進行裝夾,這種作業(yè)狀態(tài)不僅加大了員工的勞動強度,而且生產(chǎn)效率很低,每搬一次工件,就要下一個臺階,從而影響工序的生產(chǎn)節(jié)拍。該車間通過作業(yè)觀察,對這種現(xiàn)狀進行了徹底改善。目前,機床整體位置下降,員工作業(yè)時不需要上下臺階,裝卸工件時也不需要走步,而是直接從輥道上拿取,勞動強度大大降低,生產(chǎn)效率得到有效提升,產(chǎn)品質(zhì)量也得到了同步提高。
通過全方位開展改善活動,目前襄樊工廠前橋日均產(chǎn)能在上月高產(chǎn)基礎(chǔ)上提升了40%。